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改进竖窑出灰装置,提高石灰产量和质量

河南众恒工业炉工程技术有限公司 发布时间:2019-05-08 浏览:

  摘要 针对焦烧竖窑出灰装置存在的问题,改一段阀出灰为河南众恒公司生产的二段阀出灰装置,从而稳定了煅烧工况,提高了石灰产量和质量,降低了能耗。

  1 原出灰装置存在的问题

  我厂焦烧竖窑于2003年12月建成投产,原采用一段阀密封出灰装置,存在的主要问题:一是在出料过程中不能连续向窑内供风,影响了石灰的质量和产量。因为对活性石灰的生产来说,它需要一个相对稳定的热工环境,预热好的石灰石在煅烧带需要快速分解,而这是如果不能连续供风,分解就会受阴,致使一部分石灰分解的通道被堵塞,即使再供风分解也不能再继续,导致石灰表面死烧,里面生烧。竖窑的产量在一定程度上取决于风量,石灰的分解是一个吸热的过程,它所吸收的热量恰恰是由燃料的燃烧供给,持续稳定的供风是燃烧平稳进行的必要条件。二是在出灰时助燃风容易泄漏,造成能源的浪费。由于一段阀只有一个挡板,在出灰时因窑内压力与外界压力差值较大,风容易从里向外泄漏,并时常伴随一些小的石灰颗粒,污染环境,浪费能源。三是出料灰温较高,容易烧坏皮带。在生产过程中,有时下红料,灰温较高,不能使从窑内出来的石灰块温度得到快速冷却,尽管出料皮带采用的是耐热材质,但还是被烧的伤痕累累,严重缩短了使用寿命。

  2 改进措施

  为了解决上述问题,经过调研和论证,我们将1#竖窑一段阀改为两段阀密封装置。两段阀是竖窑生产中关键的排灰装置,由上下两段挡板箱体、液压缸、挡板垫、检查孔、润滑装置等组成,通过本装置两段挡板分别轮番交替开闭,把竖窑排灰筒中连续落下的石灰排放到成品皮带上。两段阀密封装置能使肋燃风不间断送风,由于在排灰过程中两段阀的挡板交替密封作用,使助燃风不能从里向外泄漏,可有效地提高石灰产量和质量,并可避免助燃风的浪费,节约电耗,减少对环境的污染。

  3 改进效果

  一段阀与两段阀的理论产量对比如下:一段阀如果安连续供风500S,出灰时间设定为100S,产量为320t,那么两段阀由于能够连续生产,理论产量为384t。

  通过近一年来的生产实践,采用两段阀的1#竖窑与仍使用一段阀的2#竖窑相比,效果明显:一是提高了产量(详见表1)。2#竖窑的利用系数一般为0.75左右,1#竖窑一般为0.8左右(鞍钢耐火厂利用系数为0.9左右),由于初次使用两段阀,一些参数设定还不尽合理,如果利用系数能达到0.85,每年可增产(430×0.85-320=14560吨。二是改善了石灰质量(详见表2)。在同样原燃料的条件下,1#竖窑成品灰指标较2#竖窑要好。三是节约了电耗。采用两段阀后,在出料过程中助燃风不再泄露,在一定程度上减少了鼓风机的开度,电耗有所下降。四是稳定了出料的温度。采用两段阀后,刚出窑的石灰与空气充分接触,得到很好的冷却,从而减少了对皮带的灼烧。

  表1 改进后的1#竖窑与未改进的2#竖窑产量对比

日期
6.13
6.14
6.15
6.16
6.17
6.18
6.19
6.20
6.21
6.22
1
305
340
349
331
351
364
340
325
340
338
2
300
325
326
305
323
325
330
320
325
316

  表2 改进后的1#竖窑与未改进的2#竖窑质量对比

日期
6.13
6.14
6.15
6.16
6.17
6.18
6.19
6.20
6.21
6.22
6.23
1
CaO
(%)
84.2
84.6
84.6
85
84.6
52
84.8
84.6
84.6
84.6
85.2
活性度
(ml)
215
227.8
217.8
212.88
217.8
227.8
227.7
215
215
215
230
2
CaO
(%)
83。.8
84
83.8
83.4
83.2
83.8
84.2
83.6
83.4
84
83.2
活性度
(ml)
200.9
222.7
207.9
207.8
202.9
207.9
217.8
200
205
200.9
207.9
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